针对三偏心蝶阀产业化开发过程中,调节精度、高温高压特殊工况下的高适应性、泄漏等级等技术参数,开展下述3项研究工作,实现现有产品的优化升级,满足目标产品的技术、经济要求。 1、建立三偏心蝶阀结构参数的数学模型,并根据性能参数,优选结构参数,辅助结构设计和零件设计: 研究三偏心蝶阀密封原理及密封面布置,建立三个偏心参数与密封面密封参数的数学模型,并对各参数进行优化分析,在开关性能,泄漏等级,流通能力等性能参数上进行优化设计,对优选参数进行相关实验验证,得出理论和实际相结合的优选参数,进行系列化设计。 2、对优选参数的设计进行各项优化设计和轻量化设计,验证设计可靠性和使用寿命情况,结合工程样机测试结果,修正理论参数和具体设计: 对参数化产品进行计算机流体力学分析,优化产品流通能力,同时对各零件的力学性能进行分析,优化受力零件的结构,提高产品的可靠性。(科技成果评价)得到优选参数和合适结构后,展开工程样机试制,对理论数据进行论证,完善样机设计缺陷,进一步对系列化设计进行改进。 3、整理系列化产品参数化数学模型,并编制相关计算软件,共同完成产业化所需技术资料,编写各类技术、生产、选型的技术资料。 针对样机密封面硬化和材质搭配进行充分试验与验证,综合用户常规需求,编制常用工况材质搭配与密封面硬化方式资料,同时,完成全系列产品加工图纸与加工工艺文件,为产业化具体实施提供基础,同时编写产品开度-流量-扭矩参数表、关键零件在不同介质中的温压曲线图等产品性能参数,供产品选型使用。
项目希望重点要解决的关键技术问题1、货箱传送的精确定位问题研究:货箱传送位置是否准确,会很大程度上影响后续吊爪能否精准抓取工字轮。辊子由伺服电机配合链条驱动,伺服控制、辊子与货箱之间打滑等都会对货箱的传输精度起到影响。从理论上来讲,货箱的定位精度应当达到2mm以内。另一方面,货箱的侧向定位依靠移载台两边的导向条实现。导向条之间的距离过小,货箱无法顺利进入辊子上方,导向条之间的距离过大,又会导致侧向定位偏差过大。在实际调试过程中,这也是需要解决的一个关键问题。2、机械吊爪的精确定位问题研究:货箱中有若干工字轮(暂定9个),处在不同的位置。若货箱从AGV小车进入移载台的定位良好,那么吊爪能否精准地抓住工字轮还需要看吊爪的三轴运行精度。而三轴当中,竖直方向上的Z轴和货箱传送方向的Y轴都是由精密丝杠传动,定位难度不大。(科技成果评价)由于在实际运用中,一个吊爪需要管控多台移载台上的工字轮,所以其横向移动的距离即X轴比较长,可达十几米,此时在X轴上就无法采用丝杠传动,而改用齿轮齿条。如何将齿轮齿条的传动精度控制在2mm以内是确保吊爪能够抓住工字轮的关键。3、工字轮自动机的控制系统研究:当自动收线机将一个满盘输送至工位上后,吊爪收到指令前来搬运。在搬运此工字轮的过程中,吊爪不再响应其它满盘位上发出的呼叫信号。搬运系统在抓取满盘之后,要自行判断其是第几个工字轮,从而调用特定运动程序将工字轮运送至货箱之中。如何做到吊爪和各台收线机之间的信息传输是一个需要解决的问题。对于不同的移载台以及不同的工字轮工位,吊爪应当能够区分不出差错,但是,控制系统应当也具备保护措施,即当程序中对移载台或者工字轮工位判断出线差错时,系统应当能够自我发现这个错误并且作出修正。因为整个搬运过程都必须按照既定顺序进行,任何一个环节出现差错都会导致十分严重的后果。在上述研究的基础上,研制出拉丝收线智能化生产系统,实现自动收线、自动物流设备、搬运设备匹配,建立“准无人车间”,实现管理信息化,生产无人化的目标,适应工厂智能化无人值守的发展趋势,降低企业的生产成本。
技术难题:目前针对BAT数据、文本数据等已有很好的大数据清洗、查询和大数据可视化,但是针对空间数据库格式的大数据计算、处理、查询、以及大数据可视化尚有很多待完善地方,相关的空间大数据的模型算法。主要内容:针对空间数据的,相关大数据实现。技术指标:拟达到在百亿级的空间数据计算后进行毫秒级的大数据可视化;